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【案例分享】改造污水厂现有工艺后直接节省了20%的运营成本!—B体育-官方网站

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【案例分享】改造污水厂现有工艺后直接节省了20%的运营成本!

  这个案例取材于我们公司前段时间接的一个项目,到目前为止该项目基本完事儿了,效果挺好,不但降低出水指标达到业主要求排放标准,而且给业主省了不少运行费用,大约在20%左右,业主乐的直冒鼻涕泡。

  这家污水厂位于北方某流域的一家临海工业园内,主要收集处理工业园区内部企业的污废水,设计规模5万m3/d,一共分为3个系列,水中主要污染物为COD、氨氮、总氮、总磷。

  改造之前呢,污水厂一直执行的是《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B,所用工艺流程为APAN1AN2AN3OAN,也即厌氧池+前置缺氧池1+前置缺氧池2+前置缺氧池3+好氧池+二沉池+后置深床反硝化滤池,具体的工艺流程简图如下所示。

  首先,该工业园区内的企业大多数为生物制药、机械加工、汽车配件等企业,所以进水中C/N较低,厌氧单元和反硝化单元还需要额外补加碳源进行脱氮除磷,因此原工艺在厌氧池和缺氧池1处设置了碳源投加。

  其次,因为进水中既含有氨氮也含有硝态氮,而且硝态氮含量并不算低,直接进入厌氧池会破坏厌氧释磷的环境,因此对于进水分成了两部分,小部分直接进入厌氧池补充碳源。

  大部分则直接进入缺氧1池,经历缺氧1池和缺氧2池的反硝化脱氮操作后,去除一部分硝态氮后再经由缺氧2池回流回到厌氧池,以降低原水中硝态氮对聚磷菌厌氧释磷同时吸收有机物的影响。

  再次,因为原水总氮成分中60%是硝态氮,40%是氨氮,因此在经过好氧池处理后的回流硝化液中,一小部分回流到缺氧1池,大部分回流到缺氧3池,不在缺氧2池设置回流点,目的是防止硝化产生的硝态氮进入厌氧池抑制聚磷菌功能。

  最后,污泥回流不进入厌氧池,而是越过它直接到缺氧1池,也是基于出水中硝态氮含量较高,可能会破坏厌氧池环境方面考虑,厌氧池内设置填料,同时依靠缺氧2池回流,污泥浓度基本可以得到保证。

  改造前,污水厂的排放标准是一级B,这套工艺凑合也能运行,但现在主管部门要求其提标达到1级A,就有点勉为其难了,即便增加运行费用,也是效果甚微。

  接下来胖哥接着说说当时我们经过现场调研后,对现有工艺及设施的问题诊断及改进措施。

  问题有很多,其中最常见也是最严重的一个问题,就是硝化液回流导致的碳源损耗严重。

  对于这一点,其实哪止这家,我估计几乎所有的污水厂或多或少都存在这个问题,其根源就在于好氧池往前置缺氧池回流的硝化液中,由于溶解氧较高,进入缺氧池后会在一段时间内形成事实上的好氧环境。

  而缺氧池内干活儿的那群反硝化菌,又是典型的“滑头”,有氧时就左手拿馒头(有机物),右手蘸白糖(氧气),过潇洒日子,只有当没氧时,才会心不甘情不愿的左手拿馒头(有机物),右手夹咸菜(NOx-N)。

  作为管理者,我们自然是不希望反硝化菌太过于快活,得让它们始终保持艰苦朴素的工作作风才行,而一旦硝化液中夹带的“糖衣炮弹”(氧气)太多,反硝化菌就会千方百计偷奸耍滑,不好好干活儿,整个系统的脱氮效率下降不说,还会过多消耗我们的“馒头”,百害而无一利。

  根据现场调研得到的数据,该厂好氧2池出水溶解氧高达5mg/L,兼之内回流比为200%,通过理论计算,这部分氧气额外消耗的碳源,折算成COD大约在10mg/L左右。

  可别小瞧这10mg/L的COD,如果能把这个量节省下来,乘以一天50000m³的处理量,算下来可不是一笔小钱。

  (2)把原缺氧1池的原水进水点位后移至缺氧2池,保证原水中自带的碳源不被硝化液中氧气消耗;

  (3)取消好氧硝化回流缺氧3池的回流点位,统一改到脱气池进行过量氧气脱除;

  (5)取消厌氧池碳源投加点位,依靠缺氧3池回流液中携带的碳源补充厌氧池碳源。

  同事改造方案的原则很简单,就是将原工艺中的缺氧1池作为脱气池使用,这样缺氧2池就能更好发挥反硝化脱氮效能,然后还可以往厌氧池里面回流碳源,这样既可以保证厌氧池的释磷,又能保证缺氧池内碳源不被氧气浪费。

  毫无疑问,同事的改造方案有很强的可行性,如果付诸实现,出水达到1级A应该问题不大,但还不够省钱。

  本系统原有的药剂只有碳源,碳源采用的是乙酸钠,因为除磷和脱氮都有最低C/N和C/P的要求,这个想降低的话不太容B体育官网 B体育网址易,所以只能从电费入手。

  要想降低电费,自然是从各种水泵、风机下手,风机由定频改为变频,不但能够节约电费,还能够控制好氧池出水DO值别那么高,不过这体现不出我的改造方案特点,因此不过多讨论。

  除了风机,就是水泵,而水泵分为两种,其一是原水进水泵,这个肯定不能小,其二就是各种回流水泵,这个就大有空间了,肯定是越少越好。

  (5)取消厌氧池进水,并分为3部分分别进入缺氧1池、缺氧2池和缺氧3池。

  我的方案主要以“取消”为主,基本原则就是把能省的都省了,包括硝化液回流系统、缺氧池到厌氧池的回流系统。碳源投加也从2个点位改成了1个,工艺流程图如下所示。

  先说第一个问题,没错,要是按照我这么改的话,生物除磷就别指望了,但我这么改,肯定也是有原因的。

  首先进水中的总磷成分,有相当一部分是不溶性的颗粒磷,可以随着剩余污泥一起排出系统,因此在90%以上时间段中,实际需要生化工艺或者化学沉淀工艺去除的总磷值≤1mg/L,并不算太高,所以原工艺中不加任何化学除磷药剂,单纯依靠生化系统也能勉强达标。

  然后就是对比单纯化学除磷和生化除磷的能耗,目前采用生化除磷工艺,因为原水中含有的NOx-N浓度较高,需要从缺氧池回流相当一部分水到厌氧池才能有效厌氧释磷。

  而这部分回流是需要电费的,经过调查,发现现场负责回流的水泵有3台,每台功率15kw/h,按照电费0.75元/度计算,回流这部分水量的电费成本就是0.027元/m³。

  采用化学沉淀除磷工艺的话,除磷剂用PAC,根据化学除磷反应的计量关系,理论上去除1mg/L的P需要用到0.87mg/L的Al,核算去除设计总磷浓度所需要的PAC投加量约为20mg/L。

  按照市售PAC价格1300元/t计算,直接采用PAC沉淀除磷的工艺运行成本为0.026元/m³。

  很明显,直接采用PAC化学沉淀除磷的成本和生化除磷的成本几乎一致,但您可别忘了,我还没算生物除磷工艺所需的碳源乙酸钠的费用,并且在管理上明显也是化学除磷更加方便,而且节省出来的厌氧池空间,还可以作为硝化液回流脱气池。

  所以取消生化除磷工艺,改为单纯的化学除磷工艺,既省钱还方便,又能强化系统脱氮效果,简直就是一箭三雕的好事儿,何乐而不为?

  后续公司按照我的提议开展现场中试PAC除磷试验,结果证明以17mg/L的PAC投加量,即可实现出水总磷浓度≤0.3mg/L的效果,运行成本甚至比我当初估算的更低。

  关于这个问题其实胖哥在之前的文章中说过很多次了,也就是分段多级进水和串联单级进水工艺的区别,通过系统物料平衡分析可以得知,分段多级进水的确是能够大大降低回流流量,甚至于可以取消硝化液回流系统,仅凭污泥回流系统即可实现同样脱除总氮的效果。

  所以这里您各位且容胖哥偷个懒,咱们就不过多展开了,类似文章可以参考这一篇:

  关于这个项目,回流液溶解氧较高的问题解决思路,基本就是这样,除了这个问题外,其实还有很多别的问题,例如后置深床反硝化滤池脱氮效率不好等。

  不过这篇文章的字数又突破5000字了,要是全写完还不知道要再写多少字,字数太多的话,您看的也累,我写的也累。

  最后,十分感谢您关注胖哥的水处理日记,有时间的话,咱们下次继续聊水处理的那些事儿。

  我是胖先生,专注于污水处理技术研发10年有余,我会不B体育官网 B体育网址定期在本公众号分享有关于水处理技术上的个人心得、经验和一些有趣的案例故事,欢迎大家关注、分享。

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